安庆铜矿开展清洁生产成效显著
2017年09月08日 9:25 2694次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 地质矿业 作者: 杨勤华
日前,铜陵有色安庆铜矿第三轮清洁生产展开,在前两轮的清洁生产中,该矿在“节能、降耗、减污、增效”等各方面取得了明显成效。
该矿自2010年开展清洁生产,已经历时7年多,清洁生产作为可持续、流动性强的工作,矿山注重点面结合,将能耗高和易造成污染的设备、设施和生产工艺作为开展清洁生产的主要改进项目重点,同时注重发挥职工的群体作用,使清洁生产成为矿山认真实施、单位积极落实、员工主动参与的工作。在第一轮清洁生产工作中,该矿提出可行的无/低费方案46个、中/高费3个,截至2011年11月所有方案全部实施完成,其中,矿石回收率从70%提高到85%;实现了尾矿库外排生产废水达标排放,化学需氧量减少排放每年达到4.45吨;通过推广空气源取代原来燃煤锅炉,每年减少二氧化碳排放1.02吨;对过滤机进行的节能改造,使处理效率从原来每小时每平方米处理300公斤提高到每小时每平方米处理1400公斤,吨产品耗电量也从5.62千瓦时下降到0.62千瓦时;对压风系统实施的节能改造,使能耗下降了60%,并降低了噪音污染;还投资近80万元对总降变电所进行了技改,不但提高了用电安全,更使供电环境得到了进一步改善。在第一轮清洁生产中,该矿矿石回收率、污染物排放、能源消耗等多方面均有了明显成效,并获得经济效益236万元。在开展第二轮清洁生产中,矿山拟定出13个可实施的清洁生产方案并加以落实,对选矿脱硫进行技术改造,使铁精砂含硫降低到1.2%以下;对陶瓷过滤机进行技术改造,年节约用电达到92万千瓦时;该矿还对一些主要生产道路进行绿化和改造,并自行研制出矿产品货运车辆清洗装置,使矿区环境得到根本性改变。
在持续开展的清洁生产中,该矿注重引导一线员工融入到清洁生产之中,在实施井下爆破中,通过增加雷管段别,降低爆破单响,减少了地表的震动。按照岗位职工意见,矿山通过对充填站砂仓进行技术改造,降低了跑冒滴漏现象。该矿鼓励职工对空压机冷却系统进行技改,实现了节能降耗。按照职工提议,该矿还对选矿主力设备球磨机实施滑动轴承改滚动轴承,达到了节能增效的效果。
自开展清洁生产以来,该矿还定期收集职工合理化建议,并通过合理化建议的实施,优化了采选工程的给排水系统,改善了选矿生产水的质量;改进了尾矿管线的输送,提高了尾矿的输送浓度,并达到了节能的效果;还通过对工业废水实施循环利用,降低了污染,节约了生产成本。
责任编辑:罗娜
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